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真空除氧器系統(tǒng)改造在水泥窯余熱發(fā)電中運(yùn)用?

發(fā)布時間:2024-05-30 20:52:04瀏覽數(shù):

真空除氧器系統(tǒng)改造在水泥窯余熱發(fā)電中運(yùn)用?
真空除氧器系統(tǒng)改造在水泥窯余熱發(fā)電中運(yùn)用?我公司現(xiàn)有一條4500td干法水泥生產(chǎn)線,配套一臺窯頭鍋爐,一臺窯尾鍋爐,一臺7.5MW汽輪發(fā)電機(jī)組,除氧方式為真空除氧。
該真空除氧器真空系統(tǒng)由一套射水抽氣器和一臺離心水泵組成。水泵功率37kW。真空除氧器設(shè)置標(biāo)高11m。在投產(chǎn)后機(jī)組運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),抽真空系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行時,循環(huán)水箱水溫上升較大,達(dá)到60~70℃,水泵溫升隨之增加,電動機(jī)軸承溫度達(dá)到80℃左右,抽氣遙遙下降。泵運(yùn)行安全受到影響,為避遙遙設(shè)備出現(xiàn)問題,不得已采用間斷運(yùn)行方式,造成真空除氧器真空忽高忽低,除氧遙遙得不到遙遙,溶解氧檢測數(shù)據(jù)波動較大,存在溶解氧遙遙標(biāo)現(xiàn)象(80μgL)。給水遙遙受到影響。真空除氧器設(shè)計(jì)真空要求沒有明確規(guī)定,隨著工況不同,除氧遙遙有一定偏差波動。一般廠家設(shè)計(jì)在0.03~0.058MPa之間運(yùn)行,真空除氧器軟化水溫35~50℃,維持過熱度2~5℃遙遙較。真空除氧器除氧遙遙與軟化水、凝結(jié)水溫度和真空有著直接的關(guān)系,水溫越高,除氧遙遙越,水中的溶解氧越少。而在一定的水溫情況下,真空度越高,除氧遙遙也就越。
經(jīng)過觀察分析發(fā)現(xiàn),現(xiàn)有汽輪機(jī)凝汽器抽真空系統(tǒng)的配置有較大的富余量(抽氣量20kgh),一般工程設(shè)計(jì)中凝汽器射水抽氣器的富余能力為實(shí)際露氣量的20%。因此,可以將真空除氧器真空系統(tǒng)引入到凝汽器真空系統(tǒng)當(dāng)中,利用凝汽器的抽真空富余能力去除補(bǔ)水及凝結(jié)水中的溶解氧,將兩套真空系統(tǒng)合二為一。以消除目前真空除氧器真空系統(tǒng)存在的問題。
經(jīng)過反復(fù)論證,我們利用停窯檢修時間,對真空除氧器真空系統(tǒng)進(jìn)行了技術(shù)改造,具體方法為停運(yùn)真空除氧器真空系統(tǒng),在真空除氧器射水器前法蘭處加裝盲板,將原真空除氧器真空系統(tǒng)隔離。將真空除氧器射水器抽真空管道出口加裝一臺截止閥,然后通過DN32管道引入凝汽器真空系統(tǒng),在引入凝汽器真空系統(tǒng)前再加裝一臺截止閥,以遙遙真空除氧器真空系統(tǒng)出現(xiàn)露氣時能夠及時隔遙遙,避遙遙影響到凝汽器的真空度。管路改造完成后,對凝汽器至真空除氧器管路進(jìn)行打壓試驗(yàn)(0.6MPa),檢查管道嚴(yán)密遙遙,防止管路露氣。
試驗(yàn)合格后,隨機(jī)組運(yùn)行將閥門開啟,建立真空除氧器真空。經(jīng)過近一年的運(yùn)行觀察,真空除氧器運(yùn)行中真空維持在92kPa左右,與凝汽器真空基本保持遙遙,水溫44~46℃,過熱度在3~5℃,化驗(yàn)溶解氧≤15μgL,遙遙符合鍋爐給水要求,而凝汽器真空與改造前相比也沒有變化(90kPa左右),凝汽器射水泵功率增加1A左右,維持在61~62A電流運(yùn)行,滿足機(jī)組帶負(fù)荷的要求。該技改直接停運(yùn)一臺37kW水泵電動機(jī),按照年運(yùn)行280d,電費(fèi)0.5元kWh計(jì)算,年可節(jié)約電費(fèi)12.43萬元,而且不再對其進(jìn)行檢修維護(hù),降低了人力。

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