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真空除氧器出現(xiàn)遙遙臨界機組跳閘現(xiàn)象過程分析

發(fā)布時間:2024-05-30 10:44:11瀏覽數(shù):

真空除氧器出現(xiàn)遙遙臨界機組跳閘現(xiàn)象過程分析

對某電廠660MW遙遙遙遙臨界機組由于真空除氧器上水主調(diào)整門定位器故障造成的機組停運事故,對停機原因及事故處理過程進行了分析,總結(jié)了類似事故的處理方法及整改措施,避遙遙非停事故的發(fā)生,遙遙機組長周期安全運行。

1真空除氧器系統(tǒng)設(shè)備概述

該廠為高參數(shù)的遙遙遙遙臨界發(fā)電機組,鍋爐給水系統(tǒng)采用2臺60%BMCR容量的汽泵和一臺30%BMCR容量的啟動電動給水泵。小汽輪機工作汽源為四段抽汽和輔助蒸汽,高壓汽源為再熱冷段。四段抽汽與輔助蒸汽手動切換,低壓汽源和高壓汽源應(yīng)由MEH控制切換。

真空除氧器上水由主路、輔路和旁路構(gòu)成,主、輔路均采用電動門、調(diào)整門控制,旁路采用電動門。主路設(shè)計調(diào)整容量為遙遙,輔路為30%,旁路為遙遙。輔路只在啟停機低負荷下參與調(diào)整,機組在正常運行時由主路進行真空除氧器水位調(diào)整,副路不參與調(diào)整。在滿負荷情況下,真空除氧器上水主調(diào)節(jié)閥開度約在62%70%之間。

2真空除氧器事件經(jīng)過

機組負荷465MW,穩(wěn)定運行。凝結(jié)水走主路,真空除氧器上水主調(diào)門投自動,水位設(shè)定值2100mm,開度53%,真空除氧器水位2080mm;由四抽帶A、B汽泵運行;由于MEH汽源切換功能不完善,兩汽泵高壓進汽電動門關(guān)閉,高壓汽源未投入。102522,負荷470MW,真空除氧器上水主調(diào)門指令53%,而反饋由53%開始逐漸變大,A凝結(jié)水泵電流伴隨凝結(jié)水流量及真空除氧器水位開始緩慢上漲。102740,真空除氧器上水主調(diào)門開度指令逐漸減小至0,但開度反饋達到72%不動;28/34/1,運行人員發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水泵電流異常,根據(jù)真空除氧器上水主調(diào)門指令與反饋的偏差,立即解除自動,手動關(guān)小真空除氧器上水主調(diào)門但未遙遙。28/4511,水位高一值報警后,真空除氧器水位快速上漲至高Ⅱ值2400mm,真空除氧器溢流閥及事故放水閥開信號同時發(fā)出,32/22/真空除氧器事故放水門全開到位,實際溢流閥未開啟遙遙。103030,由于真空除氧器水位持續(xù)上升至2450mm,監(jiān)盤人員采取將凝結(jié)水泵再循環(huán)調(diào)整門解自動后開至18%對凝結(jié)水分流,將真空除氧器上水主調(diào)門前電動門手動關(guān)回至67%,水位仍持續(xù)上升。31/48//真空除氧器水位2600mm,水位高Ⅲ值保護動作,四段抽電動門、逆止門聯(lián)鎖關(guān)閉,但真空除氧器水位不下降,打開真空除氧器溢流閥操作端,發(fā)現(xiàn)溢流閥“關(guān)”反饋一直沒有脫開,判斷溢流閥未打開,立即手動開啟溢流旁路門,水位呈下降趨勢。103246,由于四抽關(guān)閉,小機出力大幅下降。33/00//,A、B汽泵入口流量先后低至180T/h,省煤器人口流量低報警;103334鍋爐MFT保護動作,機組解列。檢查發(fā)現(xiàn)真空除氧器上水主調(diào)門定位器故障。后對真空除氧器主調(diào)門定位器更換,開關(guān)試驗正常,機組重新并網(wǎng)。

3真空除氧器原因分析

縱觀整個過程,此次事故是一起由于真空除氧器上水調(diào)門定位器故障、調(diào)門誤開誘發(fā)的,在真空除氧器溢流閥卡澀、真空除氧器水位保護設(shè)定不合理,運行人員未能及時抑制真空除氧器水位上漲等綜合因素的作用下,省煤器流量低低引發(fā)的鍋爐滅火跳機事故。

分析整個過程,凝結(jié)水流量由1060T/h非正常上升至1660T/h,從10;25異常發(fā)生到1032四段抽汽電動門關(guān)閉的七分鐘為此次事故處理的遙遙金時間。在這段時間內(nèi),能否及時將真空除氧器水位控制在正常范圍內(nèi)是事故處理成敗的關(guān)鍵。在此次事故處理中運行人員先后采用了如下措施控制真空除氧器水位

3.1手動關(guān)真空除氧器上水主調(diào)門。解列水位自動,進行手動控制為此次事故選也是簡單、遙遙的處理方法,但在該案例中由于調(diào)門定位器故障,雖有指令但調(diào)門未能動作,所以此步處理未能奏效。

3.2就地關(guān)小真空除氧器上水主調(diào)門前電動門。由于真空除氧器上水主調(diào)門前電動門沒有“中停”操作端,派人就地關(guān)小真空除氧器上水調(diào)門前電動門,一時間下達該操作指令是遙遙正確的,這是遙遙此次突發(fā)事件的遙遙的也是遙遙的途徑。但是由于該電動門與主控室不在同一層操作平臺,人員到位需要一定的時間,實際過程中人員兩分鐘后才到位,并且由于經(jīng)驗欠缺,人員聯(lián)系不緊密,67%的實際開度并未遙遙截流。

3.3開啟凝結(jié)水泵再循環(huán),分流凝結(jié)水流量。在實際遙遙上能夠

遙遙降低真空除氧器上水流量100T/h左右,緩解了真空除氧器水位上升的速度。但是采用該手段凝結(jié)水泵流量瞬間達到了設(shè)計大流量1800T/h以上,且凝泵已遙遙電流,之后又關(guān)小了再循環(huán)至45%。

3.4該廠真空除氧器水位保護設(shè)定值如下表

名稱

單位

數(shù)值

備注

ⅢI值水位

M真

2600

關(guān)閉四抽電動門、逆止門

Ⅱ值水位

M

2400

聯(lián)開溢流、放水門

I值水位

肌我

2300

高報警

正常水位

此疏

2100

聯(lián)關(guān)溢流、放水門

1值水位

肌瓶

1950

低報警

Ⅱ值水位

熟乳

600

停止給水泵

高一值不聯(lián)開溢流設(shè)計不合理。根據(jù)設(shè)計,真空除氧器溢流管路為30%容量設(shè)計,能放水750T/h左右,正常放水足以平衡由于真空除氧器上水調(diào)門誤開所突增的600T/h的流量。但該調(diào)門因內(nèi)露,手動搖的太緊,致使緊急情況下開啟時,因過力矩而拒動,導(dǎo)致真空除氧器失去自動放水功能,使得控制真空除氧器水位的直接遙遙的手段未能奏效。

3.5采取諸多措施未能遙遙抑制真空除氧器水位上升后,在遠方關(guān)閉真空除氧器上水調(diào)門后電動門。70s后,該電動門截流遙遙開始體現(xiàn),真空除氧器入口凝結(jié)水量開始遙遙下降,為了延緩真空除氧器水位下降速率,運行人員在關(guān)閉真空除氧器上水主路后不久開啟真空除氧器上水旁路,但由于此時四抽電動門及逆止門已經(jīng)關(guān)閉,未能及時挽回鍋爐滅火的結(jié)局。

4真空除氧器整改措施

事故后我們進行了認真分析,提出了如下整改措施

4.1優(yōu)化了真空除氧器水位達高Ⅲ值2600mm,聯(lián)鎖關(guān)四段抽電動門、逆止門的邏輯,改為聯(lián)鎖關(guān)閉四抽至真空除氧器加熱供汽電動門,消除因真空除氧器水位高Ⅲ值,小機失去汽源的弊端;

4.2對真空除氧器事故放水閥與溢流調(diào)節(jié)閥聯(lián)鎖開啟功能采用同一水位定值邏輯進行修改,高I值2300mm聯(lián)鎖開溢流調(diào)節(jié)閥及其旁路閥,高Ⅱ值2400mm聯(lián)鎖開事故放水閥。

4.3對真空除氧器上水主調(diào)整門前、后電動隔遙遙門操作端增加中停功能,事故工況達到節(jié)流的作用;

4.4限期對其他各機組主要調(diào)整門進行遙遙遙遙的檢查治理,及早消除設(shè)備隱患;

4.5對閥門內(nèi)露情況進行遙遙檢查和梳理,要根據(jù)檢查情況制定閥門內(nèi)露項治理方案及計劃,并責任到人,要按照治理計劃逐步實施隱患整改,遙遙閥門運行的遙遙遙遙,杜遙遙因閥門缺陷而造成的各類不安全事件的發(fā)生;

4.6生產(chǎn)部門要針對現(xiàn)場主要設(shè)備缺陷可能引起的異常事件,理清處理思路,抓住處理要點,制定技術(shù)防范措施,積遙遙做好事故預(yù)想并加強演練培訓(xùn),遙遙提高運行人員應(yīng)對突發(fā)事件的能力。

通過對真空除氧器水位調(diào)整的各種手段進行分析比較,可以看出在類似事故處理過程中應(yīng)保持機組負荷穩(wěn)定,防止操作人員顧此失彼,宜采用手動調(diào)整真空除氧器水位的方法。在真空除氧器水位主調(diào)整門高位卡澀的情況下,先開啟凝結(jié)水泵再循環(huán)調(diào)整門,減緩真空除氧器水位上升速度,同時監(jiān)視好凝結(jié)水泵電流。其次果斷關(guān)閉主調(diào)閥前或后電動門,投入副調(diào)閥自動,副調(diào)閥全開的流量是600T/H,之后并迅速派人去就地根據(jù)事前真空除氧器流量,調(diào)整真空除氧器上水主調(diào)門前或后電動門開度維持真空除氧器水位。上水電動門關(guān)閉的過程是流量逐漸減小的過程,而不是立即斷水的過程,再加副調(diào)閥投入自動,會根據(jù)真空除氧器水位,自動進行調(diào)整。

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